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鎖斗系統灰渣架橋引發的事故

一、事故現象

2013年12月10日凌晨1時15分左右,發現氣化爐鎖斗沖洗水罐液位123LI01038持續在95%左右,且長時間無下降趨勢,鎖斗循環運行正常,無跳車。并且鎖斗溫度123TI01026在48度左右無明顯變化,渣池液位123LIC01049液位無明顯升高趨勢,且不斷下降(此時渣池補水閥123LV01049開度為8%),撈渣機電流123IIA01012無明顯變化。渣池泄壓后,123PI01022壓力并不能完全泄凈,仍存有0.245MPa左右的壓力。現場觀察,渣池撈渣機渣量明顯減少。

二、事故處理要點

1.事故發現后,控制室立即與儀表聯系,排除儀表閥門原因。

2.事故發現后,立即通知現場查看現場撈渣機渣量。同時控制室人員根據各溫度、壓力、液位等數據曲線判斷事故原因。

3.及時通知車間值班人員,若氣化爐負荷較高做好減量準備;若負荷不高,及時倒換負荷。

4.事故原因查明后,現場用工具敲打架橋處(此次為123KV01027與鎖斗之間)進行疏通。若不能疏通,及時聯系儀表將123KV01027強制打開用124P0105鎖斗泄壓管線沖洗水(123KV01020常開,關閉123XV01021)向鎖斗內充壓。或聯系高壓水車從渣池上部(日常加盲板處)往上沖洗等方法疏通。

5.架橋疏通后,由于氣化爐長時間未排渣,應嚴格按照操作指令每三分鐘收渣一次,待現場撈渣機撈凈后再排,防止撈渣機鏈條被埋跳車事故發生。

6.待一切處理完畢后,恢復氣化爐負荷。

三、原因分析

1.灰渣渣塊較大

2.鎖斗內有異物,123KV01027存在問題使管線不通暢。

四、事故危害

隱患極隱蔽,若不及時發現,將造成氣化爐激冷室內灰渣堆積,下降管鼓包,或造成氣化爐非計劃停車。

五、事故教訓及防范措施

1.現場巡檢注意觀察撈渣機出渣是否正常。

2.總控加強監盤,及時發現問題,并匯報處理。

3.加強職工培訓及事故預案演練,提高處理應急事故的分析及處理能力。

4.檢修過程中,現場與控制室相互配合,保證氣化爐運行穩定。

5.修改鎖斗順控中123KV01027關閉的條件,增加條件123PI01022小于0.1MPa允許123KV01027關閉,否則鎖斗順控將超時跳車。從而將該隱患暴露出來,可以及時發現處理。